日產(chǎn)2500t水泥熟料生產(chǎn)線,配套的生料立磨型號(hào)為MLS3626。自投產(chǎn)以來(lái),生料磨喂料系統(tǒng)故障頻發(fā),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低。通過(guò)改造喂料鎖風(fēng)裝置,生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量得到提高,故障臨停減少。
1)喂料鎖風(fēng)系統(tǒng)基本情況
該立磨采用邊緣下料,利用液壓驅(qū)動(dòng)的三道鎖風(fēng)閥裝置進(jìn)行喂料鎖風(fēng)。但是,受物料水分高和黏度高影響,下料管道與閥板極易生成不同程度的結(jié)皮,若每天不進(jìn)行清理,閥板開閉受阻,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)故障率相當(dāng)高。在拆除了液壓驅(qū)動(dòng)裝置,同時(shí)在閥板軸兩端增加配重。但也僅是減少了動(dòng)力驅(qū)動(dòng)故障,結(jié)皮依然產(chǎn)生,漏風(fēng)仍然嚴(yán)重,三道鎖風(fēng)閥形同虛設(shè)。
漏風(fēng)不利于磨況穩(wěn)定,且增加系統(tǒng)風(fēng)量。為確保磨內(nèi)出噴口環(huán)風(fēng)速,不得不加大循環(huán)風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量,使風(fēng)機(jī)有效做功少,也加大了窯尾廢氣處理量,導(dǎo)致生料制備、熟料燒成電耗高。采用閥板結(jié)構(gòu)的鎖風(fēng)方式由于結(jié)皮及來(lái)料的差異,極易引起漏風(fēng)的不均勻性,從而破壞磨內(nèi)風(fēng)料平衡,導(dǎo)致磨內(nèi)壓差波動(dòng)大,操作不及時(shí)極易造成塌料,磨機(jī)故障率也相當(dāng)高。
因此,保障生料制備系統(tǒng)無(wú)漏風(fēng)對(duì)提高生料制備系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和降低能耗意義重大。
2)改造措施
為解決系統(tǒng)漏風(fēng)和結(jié)皮問(wèn)題,需要對(duì)鎖風(fēng)裝置改造措施進(jìn)行探討、評(píng)估并進(jìn)行實(shí)踐。采用新型密封板式給料機(jī)與稱重倉(cāng)的組合方式來(lái)實(shí)現(xiàn)料封效果進(jìn)行系統(tǒng)鎖風(fēng)。
2.1 稱重倉(cāng)
稱重倉(cāng)倉(cāng)體分為兩部分:上部采用立方體結(jié)構(gòu),下部采用倒四棱臺(tái)結(jié)構(gòu)。倒四棱臺(tái)表面相對(duì)于出料口水平面形成60°的傾角(大于原料的自然休止角),出料口尺寸800mm×800 mm。在倒四棱臺(tái)內(nèi)部固定四塊高分子聚乙烯耐磨板(δ=20 mm),減少因沖料和物料間的擠壓造成的結(jié)皮產(chǎn)生。由于稱重倉(cāng)安裝空間受限,還考慮到板喂機(jī)不被所受最大垂直力壓停,稱重倉(cāng)結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計(jì)相對(duì)較小,可容納物料8 t。此外,在上下部位連接處安裝棒條閥,減少物料對(duì)板喂機(jī)垂直作用力。
在稱重倉(cāng)上下結(jié)合處安裝高精度稱重傳感器,中控室生料磨操作員可根據(jù)倉(cāng)重變化趨勢(shì)信號(hào)控制配料站來(lái)料量。出料口與密封板喂機(jī)連接處加裝柔性軟連接材料,其由常見的兩種材料組成內(nèi)外兩部分,內(nèi)部為雙層展開的收塵袋,外部為雙層防水油布,從而保障稱重倉(cāng)計(jì)量的精確性和消除竄風(fēng)??紤]到由于物料水分大時(shí)將造成稱重倉(cāng)內(nèi)生成厚結(jié)皮,從而引起計(jì)量偏差,在稱重倉(cāng)溜子觀察門上部安裝了攝像頭,對(duì)料封情況進(jìn)行輔助觀測(cè),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況控制倉(cāng)內(nèi)料位。
2.2 密封板喂機(jī)
在出料口高度確定后,在其下面安裝新型密封板式給料機(jī)。該板喂機(jī)型號(hào)為GBL1000×3000 mm,物料容重為1.25 t/m3,輸送能力為250 t/h,減速機(jī)速比為280,輸送速度為0.05~0.17 m/s,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1460r/min,頻率為0~50 Hz。在板喂機(jī)正下方安裝刮板式清掃器,同時(shí)在板喂機(jī)易產(chǎn)生結(jié)皮處設(shè)置了檢修門,便于停機(jī)后進(jìn)行結(jié)皮清理。
鎖風(fēng)裝置主要包括稱重倉(cāng)、密封板喂機(jī)、輸送小倉(cāng)、下料溜子等。
2.3 輸送小倉(cāng)
在外殼內(nèi)部焊接兩塊垂直的側(cè)擋料板(δ=12 mm)和一塊斜擋料板,與板喂機(jī)槽板組和密封外殼形成輸送小倉(cāng)。斜擋料板下部與槽板組留出40 mm間隙,在間隙處加裝寬度為60 mm的皮帶廢料以減少輸送小倉(cāng)尾部漏料;兩塊側(cè)擋板與槽板組側(cè)邊間隙按10mm控制,防止物料側(cè)漏。
根據(jù)板喂機(jī)運(yùn)行參數(shù)和磨機(jī)產(chǎn)量,輸送小倉(cāng)出料口高度最小值Hmin按照下式計(jì)算:
Hmin=N/(L×V×T×ρ)(1)
式中:N——臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,t/h;
L——出料口寬度,m;
V——最大輸送速度,m/s;
T——板喂機(jī)運(yùn)行時(shí)間,1 h;
ρ——物料容重,t/m3。
以230 t/h產(chǎn)量計(jì),Hmin=230/(0.8×0.17×1×1.25 ×3 600)=0.378 m,最終采用400 mm的出料高度。
2.4 入磨溜子
入磨溜子傾角為66°,由復(fù)合耐磨板制作而成。兩段溜子分別焊接在密封外殼和立磨殼體上,連接處加裝柔性軟連接材料,從而消除立磨的振動(dòng)對(duì)密封板喂機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
3 運(yùn)行效果
(1)粉磨系統(tǒng)穩(wěn)定性提高。技改后消除了磨機(jī)的不穩(wěn)定漏風(fēng),磨內(nèi)風(fēng)料平衡得以穩(wěn)定,磨內(nèi)壓差波動(dòng)由之前的1000Pa左右下降至500 Pa以內(nèi),塌料現(xiàn)象明顯減少。同時(shí),由于漏風(fēng)量的減少,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由之前的195 t/h提高到220 t/h,滿足了回轉(zhuǎn)窯飽和運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。
(2)經(jīng)濟(jì)效益顯著。我公司平均電價(jià)為0.5元/kWh,按年產(chǎn)120萬(wàn)噸生料計(jì)算,每年可節(jié)約成本120×3.36×0.5=201.6萬(wàn)元。
4 結(jié)束語(yǔ)
利用稱重倉(cāng)與新型密封板式給料機(jī)組合的喂料方式成功解決了立磨漏風(fēng)問(wèn)題。
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